[摘要]机制砂在商品混凝土中的应用越来越广泛,本文主要针对传统洗砂工艺生产的机制砂产生大量废弃石粉造成环境污染,改进生产工艺采用干法湿喷新工艺,提高机制砂中石粉含量,避免废弃石粉污染,从而起到节能减排的效果;同时可以提高中低强度等级混凝土强度,改善混凝土的和易性。
0前言
目前我国大部分地区均采用机制砂配制混凝土,这样就大大减少了天然砂的用量,但传统的湿法洗砂工艺又排出了大量的石粉浆,造成了严重的环境污染。通过改进生产工艺,采用干法湿喷的工艺,既解决了废弃石粉的环境污染,又提高了机制砂的产出率,同时通过使用高石粉含量机制砂,改善商品混凝土的和易性,其经济和社会效益良好。
高石粉含量机制砂与普通机制砂的不同之处,主要是机制砂中石粉平均粒径在48μm左右,且正态分布比较好,石粉自身的级配也很好。当石粉应用于商品混凝土时,与胶凝材料形成更好的级配。从而形成了“填充效应”有效地提高混凝土的塑性,改善混凝土的和易性,提高了泵送混凝土的工作性能,有效地提高中低等级混凝土的强度。
1工艺
湿法洗砂工艺是指碎石或卵石经冲击式破碎机或锤式破碎机破碎后经4.75mm 振动筛后再经洗砂机水洗成砂的生产工艺。
干法湿喷工艺是指碎石或卵石在经冲击式破碎机或锤式破碎机后再经4.75mm 振动筛,筛后成砂不经水淘而在皮带出砂口加喷头进行水喷湿的生产工艺。
2高石粉含量机制砂的研究
2.1 试验用原材料
我们选取了性能较好,品质稳定的“中晶”牌P.O32.5型普通硅酸盐水泥,焦作电厂Ⅱ级粉煤灰,一帆石料厂5~25mm碎石、郑州浩源FDN-2缓凝高效减水剂,砂为焦作一建砂厂生产的高石粉含量机制砂和水洗砂。几种主要原材料的品质指标如下。
(1)中晶牌P.O32.5水泥,见表 1。
表 1 水泥物理性能检测表
比表面积(m2/kg) | 凝结时间(min) | 标准稠度用水量(%) | 安定性 | 抗压强度(MPa) | 抗折强度(MPa) | |||
初凝 | 终凝 | 3d | 28d | 3d | 28d | |||
336 | 175 | 238 | 28.2 | 合格 | 19.6 | 40.8 | 4.0 | 7.8 |
(2)焦作电厂Ⅱ级粉煤灰,见表2。
表2 粉煤灰物理性能检测表 %
检测指标 | 细度 | 需水量比 | 烧失量 | SO3 |
检测值 | 16.2 | 103 | 5.8 | 1.3 |
(3)粗骨料,见表 3。
表 3 5~25mm 碎石性能检测表
方孔筛(mm) | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 9.50 | 4.75 | 2.36 | ||
累计筛余(%) | 0 | 4 | - | 52 | - | 95 | 100 | ||
表观密度(kg/m3 ) | 堆积密度(kg/m3 ) | 含泥量(%) | 泥块含量(%) | 压碎指标(%) | 针片状颗粒含量(%) | ||||
2640 | 1480 | 0.3 | 0.1 | 9.2 | 8.2 | ||||
(4)高石粉含量机制砂(Sg),见表 4。
表 4 砂物理性能检测表(Sg)
方孔筛(mm) | 9.50 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 | |
累计筛余(%) | 0 | 1 | 24 | 45 | 67 | 79 | 86 | 100 | |
细度模数 | 表观密度(kg/m3) | 堆积密度(kg/m3) | 石粉含量(%) | 泥块含量(%) | 亚甲兰值 | ||||
3.0 | 2690 | 1630 | 9.2 | 0.1 | 1.0 | ||||
(5)湿法机制砂〈Ss〉,见表 5。
表 5 砂物理性能检测表(Ss)
方孔筛(mm) | 9.50 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 | |
累计筛余(%) | 0 | 1 | 21 | 40 | 67 | 84 | 94 | 100 | |
细度模数 | 表观密度(kg/m3) | 堆积密度(kg/m3) | 石粉含量(%) | 泥块含量(%) | 亚甲兰值 | ||||
3.0 | 2670 | 1620 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | ||||
(6)外加剂(FDN-2) ,见表 6。
表 6 外加剂的性能检测表
检测指标 | 减水率(%) | 泌水率比(%) | 含气量(%) | Cl-含量(%) | pH值 | 初、终凝结时间之差(min) | 抗压强度比(%) | ||
3d | 7d | 28d | |||||||
检测值 | 19.1 | 83.6 | 2.9 | 0.10 | 10.8 | 250 | 155 | 148 | 140 |
2.2 试验配合比
为做对比共设计A、B、C三组配合比,编号为A1、B1、C1的配合比使用的是传统工艺生产的湿法机制砂(Ss);编号为A2 、B2、C2的配合比使用的是干法湿喷工艺生产的高石粉含量机制砂(Sg )。配合比见表 7。
表 7 试验混凝土配合比 kg/m3
配合比编号 | 水泥 | 水 | 粉煤灰 | 砂 | 碎石 | 外加剂 | 水胶比 | 砂率(%) | 外加剂(%) |
A1 | 370 | 180 | 92 | 718 | 1033 | 7.9 | 0.39 | 38 | 1.7 |
A2 | 370 | 180 | 92 | 718 | 1033 | 8.3 | 0.39 | 38 | 1.8 |
B1 | 346 | 180 | 86 | 766 | 1015 | 6.9 | 0.42 | 41 | 1.6 |
B2 | 346 | 180 | 86 | 766 | 1015 | 7.3 | 0.42 | 41 | 1.7 |
C1 | 325 | 180 | 81 | 814 | 994 | 6.1 | 0.43 | 44 | 1.5 |
C2 | 325 | 180 | 81 | 814 | 994 | 6.5 | 0.43 | 44 | 1.6 |
2.3 试验内容及结果
根据以上配合比,我们进行了强度和工作性能的试验,试验结果汇总见表 8。
表 8 强度、工作性能试验结果汇总
配比编号 | 坍落度(mm) | 扩展度(mm) | 和易性 | 抗压强度 (MPa) | ||
7d | 28d | |||||
A1 | 210 | 200 | 520×525 | 良 | 35.8 | 45.6 |
A2 | 220 | 210 | 550×540 | 良好、松软 | 38.2 | 49.9 |
B1 | 215 | 205 | 530×525 | 良 | 31.8 | 40.4 |
B2 | 220 | 210 | 550×545 | 良好、松软 | 33.5 | 43.9 |
C1 | 195 | 190 | 520×515 | 一般 | 26.4 | 36.2 |
C2 | 205 | 195 | 540×535 | 良好、松软 | 28.6 | 39.8 |
3实际应用
从2007年5月至2007年9月,A2、B2、C2号配合比应用于焦煤集团43#专家楼、焦作建业森林半岛15#楼、焦作电业局丰收社区高层住宅楼、焦作锦祥花园一期高层芙蓉苑2#商住楼等多个工程。从现场施工看,混凝土和易性良好,便于泵送,得到甲方与施工方的认可,留置的试块强度均能满足设计要求。
4结束语
(1)机制砂为多棱形,使用高石粉含量的机制砂,使细集料级配更加合理,增加混凝土的密实性、减少泌水量,改善混凝土拌合物的和易性,有利于混凝土的泵送施工。
(2)使用高石粉含量机制砂,混凝土需水量有所上升,适量提高减水剂用量可保持其坍落度不变。石粉完整的微级配,较高的表面能和亲水性,起到很好的填充效应、保水效应和润滑效应,使用高石粉含量机制砂,增加了混凝土的浆体、降低了骨料周围的实际水胶比,提高了混凝土的强度。
(3)与传统工艺相比较,用干法湿喷工艺生产高石粉含量机制砂,能提高砂的产出率 20% 左右,具有良好的经济效益。同时可以节约矿产资源和能源,减少污染物的排放,从而起到节能减排的效果。